胜利临盘厂举升系统节能减排效果显著

2016-11-01 13:26:28 来源:中国网山东 作者:刘海霞 王健 责任编辑:鲁歌 字号:T|T
摘要】胜利油田临盘厂以节能减排为目标,开展举升系统节能减排技术配套研究,提高系统效率,降低油井能耗,取得良好的效果。

  中国网山东胜利油田11月1日讯 胜利油田临盘厂以节能减排为目标,开展举升系统节能减排技术配套研究,提高系统效率,降低油井能耗,取得良好的效果。

  临盘油区是一个有多套含油层系、多种油藏类型叠置的复式油气聚集区。随着油田进入高含水开发后期,自然递减加大,生产能耗增加,开发效益变差。

  根据数据分析,提液举升系统耗电约占总生产能耗的50%,成为油田生产中的主要耗能环节。这个厂着力于降低生产能耗、提高开发效益,开展了举升系统节能减排工作。

  2015年底,采油厂共开井1988口,平均日产液16.0吨,平均日产油1.8吨,平均单井日耗电118千瓦时,平均系统效率30.4%。系统效率低于20%的井数有730口,占开井数的36.7%,这部分井的平均系统效率仅11.3%,远低于全厂平均值。针对这种情况,提高系统效率对提高全厂各项开发指标具有重要意义。

  这个厂举升系统节能减排配套技术研究以节能减排为目标,探索了降低举升系统能耗,提高系统效率的配套工艺。 技术人员研究了各项工艺的适用条件,并根据节能潜力点,有针对性地实施了配套技术,实现降耗提效的目的。

  他们研制改进了适用于临盘井况的井筒系列配套工具,新型机械刮蜡器、锚定式泄油器、减载深抽装置等,解决了清蜡、泄油、降低负荷等问题。采油厂成立节能减排项目组,以“五位一体”管理模式执行节能设计与技术应用,保障了节能减排参数与技术的实施。

  两年来,这个厂共实施参数优化技术降电257口,平均系统效率由23.6%提高到33.1%,平均单井日节电23千瓦时。新型机械刮蜡器应用51口井,累计减少热洗清蜡210井次。新型泄油器应用10套,避免了作业无法泄油15井次。减载深抽装置应用3口井,提液增油1020吨,累计创造经济效益310多万元。

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