中国网山东胜利油田1月12日讯 胜利油田孤岛采油厂采油管理三区针对东区二元驱开发过程中出现的油井见效不均衡,高见聚、低液量、低油压、注不进等突出问题,深化聚合物地下流向认识,实施优化流向调整,改善聚驱效果。
实施注采调整,促使油井均衡见效。东区南二元驱层间差异大,大孔道发育。为减缓层间干扰,发挥中低渗透层效果,同时确保井组获得最佳增油效果,需根据动态变化及时进行注采调整,实现注采注入、采出、注采三个平衡,促使注聚段塞的均匀推进,扩效和防窜。2015年以来先后实施注入井工作量39口,其中分注12口,调剖14口,欠注治理13口,浓度调整工作量25口,见到了明显效果。如东区南二元驱主力层Ng44层自9排以东为强边水,紧靠边水7排油井见效差,在精细地质分析的基础上,对5排Ng44层注聚井实施提注,注采比由之前的1.2提高至1.4,实施后,井组见到明显降水增油效果,含水由之前的95.1%下降至88.8%,日油能力由之前的9.4吨上升至22.5吨。
低液油井提液扩效。二元驱后油井采液能力下降是二元驱的普遍规律,采液指数及采液强度一般下降20%左右,造成油井液量降低,增油幅度低。因此,在生产过程中,须不失时机地进行低液治理,放大生产压差,合理提高产液量,才能取得较好效果。在提液过程中,工程与地质技术人员相结合,充分运用宏观控制图对油井的生产状态进行实时统计分析,结合地质分析,及时发现问题井和潜力井,为油井提液措施提供依据。今年以来,实施油井上调参数提液工作量25井次,累计增油4568吨;维护工作量15口,累计增油3678吨;防砂、解堵等措施18口,累计增油6580吨。
部署零散新井及老井补孔挖潜剩余油。在聚合物的驱替作用下,油层中的剩余油分布发生较大变化,形成新的剩余油富集区。平面上聚合物驱受效剩余油主要分布于注采井间,呈环状分布;层间砂体发育好,厚度大的主力油层油水井间虽然水淹严重,但剩余储量仍较大,是二元驱剩余油挖潜的主阵地。层内最大受效剩余油分布于中部韵律段。针对二元驱后剩余油分布规律,今年以来部署高效新井9口,累增油2.13万吨,实施补孔改层6口,累增油0.73万吨。
目前,注5年的东区南二元驱见效井55口,见效率73.9%。单元无因次油量达到2.17。含水下降了14.2个百分点,较数模预测低1.1个百分点。项目已累计增油48.25万吨,已提高采收率4.42个百分点。