中国网山东胜利油田6月7日讯 你看,这个组空单元值七千多元,这个控制单元值二千元,这个电源模块值一千余元……”5月16日,河口厂水电大队能源自动化室的牛师傅指着一堆从FTU上卸下来的小零件认真地说,“以前FTU坏了,我们都要进行整体更换。现在,我们把旧FTU上好的配件收集起来,再维修就能用上。”一段时期以来,河口厂水电大队本着“省下的就是赚到的”这一理念,大力倡导和落实“践行严细实,全员创效益”的主题活动,从日常节能点滴做
深挖内潜,打好成本管控攻坚战,如今,像牛师傅这样“会过日子”的员工越来越多。
原来,自2004年配网自动化系统在河口厂水电大队实施以来,这种综合型自动监控装置FTU以对故障区域判断迅速、线路故障隔离便捷,停电范围小周期短,便于远程安全遥控操作,得到了水电大队干部职工的青睐,在为采油厂上产工作提供可靠的电力保证的同时,也节约了很大一部分误工费和车辆费用,经济效益相当可观。
河口厂及水电大队对配网自动化系统化越来越重视,特别是早些年就不断加大对自动化的投入,将受损无法正常运行的FTU逐步更换下来,渐渐的库房就堆积了一堆报废的FTU和开关。如今,油田发展正处在“寒冬期”,面对申请资金紧张,购置新设备难,而新进FTU已将用完,线路却依然存在无法正常运行且待报废的FTU,他们开始认真思考:占用了库房大量空间存放的报废FTU和开关,当初都是数万元购买来的,虽然这些FTU有的腐蚀严重有的烧毁无法再用,可是有的部件却还是好的,能不能把好的部件收集起来,重新配置成一台好的呢?
有了好想法,就立即去干。每当忙完当日工作,他们就来到库房将每台报废FTU设备的各个单元进行测试实验,确认完好后将这些设备单元分类存放,将箱体保存完好的FTU进行更换重新配装。经过持之以恒的努力,他们组装好了7台FTU,按当初1.8万元购置价格来算,相当于节约了12万的成本。
尝到了甜头,他们又把目光转向了废置的计量和开关上,由于没接触过内部的构造及原理,能源自动化室的兄弟们就查看图纸,平时的疑难问题收集起来一起讨论琢磨,不懂的就咨询厂家,经过不断的努力,一年里他们又修复3台力创计量,4台ZW-8型联络开关,1台ZW-20型与FTU配合开关,每台按3万的成本来算,修复的计量、开关共计节约20余万元。