中国网山东胜利油田2月21号讯 近年来,胜利油田河口采油管理七区自行制定《带压补漏管理办法》,自力更生,自己能做的事情自己做,自己能进的材料自己进,2016年,组织管线带压补漏300余处,节约费用支出25万元。
“一处4寸管线补漏要花费945元,一处8寸管线补漏要花费1479元,而现在我们自己进料,自己施工,一处管线补漏仅需要100多块钱。”采油工程主管师张立杰算着这样一笔账。
在稠油热采区块,油井产出液和掺水水质导致流程管网腐蚀严重,穿孔现象时常发生。为了最大程度的提升施工效率和生产效益,这个管理区采取切实可行的办法,达成了短时间、低费用的维修成果。
像转水管线穿孔的问题,放在以前,基层要向管理区、采油厂层层上报,还要等外来施工单位,遇到车辆问题时3个小时都难以恢复生产。现在,这个管理区的工人自己动手,仅用1小时就能够让管线恢复生产。
时间缩短了,费用节省了,生产依旧保持高效运行,自营工作模式践行着提质增效的真谛。为不影响油井的正常生产,在遇到施工难度大、技能要求高的情况,该管理区还会邀请专业施工队伍来协助完成,同时将管理区内的维修力量聚集在一起,进行现场观摩学习,以现场教学的方式提升维修人员的技能操作水平。
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